大连煤气公司新厂 10万m3湿式
气柜从 1998年投产运行 ,在 2003年 2月 8日早 4:30左右 ,柜位在 4.8万 m3,时 .岗位操作人员发现
气柜破封.1Omin内罐位降至 2万m3.在上午 10:00左右又重复发生上述现象,
气柜无法正常运行 .最高煤气储存量仅为2万m3。根据这一情况 .新厂为确保煤气储柜安全运行 .立即制定 出煤气
气柜故障期间的临时操作规程 .并积极查找事故原因。
1 破封原因的初步探讨
(1)四塔挂圈内有杂物,使钟罩倾斜而破封 。
(2)导轮与导轨偏差和钟罩本身倾斜 .在倾斜状态下升降 .使挂圈不能挂满水而在某一部位产生倾斜超差.造成破封。
(3)四塔水封漏水。
2 查找原因
首先判断是否因为四塔挂圈内有杂物使钟罩倾斜而破封 ,2月 10日组织技术人员用铁钩检查 四塔挂圈,发现并无异物 .排除因有杂物致钟罩倾斜而使水封破封。
然后判断是否因为
气柜在某一部位产生的倾斜超差或是水封漏水造成破封。
在确保人员安全的前提下 .新厂组织技术人员测量水封液面的高度以及水封槽的宽度 .检查
气柜的倾斜度和导轨偏移量。在测量中发现罐位在 2.55万 m。时 ,同一位置水封的高度 30min内没有太大改变 ,四塔水 封液位高度差 最大为 40mm:在罐位 5.0万 m3时 .四挂三水封液位高度差最大为 42mm:罐位 7.5万 m3.二挂一水封高度最大偏差为 9arm:三挂二水封高度最大偏差为 lOmm:四挂三水封高度最大偏差为 30arm。
2月 25日 18:15时,柜容从 5万m3。降到 4.8万m3时 .
气柜又发生破封 .罐量降至 2万m3。综合这几次的情况 ,发现每次都是在 4.8万 m3罐容时即刚开始三挂二时出现问题 .我们分析是否是因为导轮所存在的偏差或是钟罩本身的重 D、有偏移 .在四塔没有升起时 ,钟罩处于 自由且倾斜状态 .而当四挂三刚起时使水封没有挂满水 ,水位存在偏差 :当三挂二时的某一位置导轮与导轨靠紧 .
气柜在倾斜状态下升降,偶尔在某一部位产生倾斜超差 ,造成破封。
2月 27日.在罐位 2.3万 m 3时 .我们组织技术人 员对 水 封高 度进 行 了测 量 .发 现最 大偏 差 为225mm。导轨有倾斜 :钟罩倾斜或者是导轮的偏差可能导致这几次的气 柜内煤气破封。因此,我们请来
气柜的监制单位—— 鞍钢金属结构有限公司对
气柜进行测量及调整。
鞍山金属结构有限公司在几天内对
气柜进行 了比较全面的检查和实测 .分析认为造成破封的主要原 因是 由于钟 罩倾 斜 .经 测 量倾 斜量 最 大 的为250mm.钟罩在升降运行 中.由于生产和工艺要求致使钟罩不能落在底板垫梁上 .塔节外导轮在运行中又没有进行调整 ,致使钟罩处在倾斜状态升降 .使挂圈不能挂满水 .在升降中.在某一部位产生倾斜超差 .造成破封。
初步确定
气柜破封原因后 .鞍山金结公司对钟罩和导轮进行了调整。
3月14日下午 l4:30
气柜升至 5.0万 m3时 。煤气突然破水封大量泄露.
气柜降至 2.4万m3(即钟罩水封槽沉入水池水中)
3月 15日.鞍山金属结构有限公司历时一天对水封水位进行测量 .发现在四挂三时.4塔水槽每小时水位降 10mm左右:在 挂二时,4塔水槽每小时水位降 15mm左右。
因此.我们分析确认存在 4塔水封槽漏水现象从前几次事故来看 .2月 25Et钟罩水封槽脱离水面至煤气泄露持续 14h.但 3月 14日却仅持续 6h,说明
气柜水槽漏点情况加剧。
从测量数据分析 .罐位在 2.7万 m3~4.8万 rn3之间 (2塔节尚未挂起)漏水最较小 .不易察觉 ;但罐位升至 4.8万 m,以后 (2塔节完全挂起 ),漏水量加快 .说明加力后裂缝加大 ,漏水加大。
3 确定漏点
(1)在
气柜顶部连接 U型管 ,随时对
气柜的压力进行监测。f2)iN量 四塔在 自由状态下的偏移量 (设为 /Xd):将罐位控制在 2.2万 m 处 .保持罐位不变(即产气量:排气量).沿外导轨方向等距离选取四点.测量此时四塔挂圈底部到三塔上挂圈上沿的高度 d.并计算其偏移量 /Xd.实测为 20mm。
(2)开启两台 自吸水泵 ,其出入 21I均放在水槽中打循环 :打开煤气压缩机循环 阀 ,缓慢提升罐位 ,使h高度控制在 740arm~820arm之间 (此高度不包垫板高度 .计算方法见后),关闭压缩机循环阀 ,保持罐位不变 在此状态下保持 20min.以观测煤气压力 、液位 、罐位等是否有变化。
(3)开启外导架旁的 自吸水泵 .将泵入 口管放入四塔水封内.出12I放入水槽内 .抽取水封中的水 ,在抽水过程中.三塔上挂圈中储存的煤气将外泻 ,应注意安 全 。
(4)在抽水过程 中 ,随时测量水封 中的液位 ,注意观察有无水或汽泡溢出.经过两个多小时的抽水观察 .检出漏点位置在 14#外导架处的水封槽底部槽钢内拐角处 .在垫板与内导轨重复处,开 口为切向断裂 .裂缝长 200mm~300mm。
(5)检查完毕后 向水槽 内注水或增开压缩机将四塔水封降到水面以下。
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