湿式气柜检修改造的经验与教训

日期:10-08  点击:511  属于:最新动态

        某石化公司5000立方米螺旋气柜在一次事故中受损,致使钟罩、中节变形,水封在钟罩下降至脱封位置时,水槽溢流口处发生泄露现象。由于气柜内介质为炼厂低压瓦斯气,一旦泄露遇明火后果不堪设想,为此该公司曾组织过前后两次检修。由于螺旋气柜严重变形后的检修实例在国内并不多,修复成功的实例更为少见。因此,该公司技术人员及施工人员在理论的指导下经过不断的摸索和实践,经历了许多波折,终于消除了隐患,将气柜修复完毕。经过三年多运行,情况良好。本文将对检修过程及经验进行介绍并提出相关建议,以供使用或安装单位在低压湿式气柜检修维护或改造时借鉴。
5000立方米螺旋气拒情况介绍:
        该公司5000立方米低压湿式螺旋气柜属两节式气柜,建于19%年9月。其主要参数如下:水槽直径:23230mm;中节直径:22418mrn;钟罩直径:Z1636nun;气柜总升高度:23巧smm;中节挂圈高度:760~;钟罩挂圈高度:660mm;中节挂圈径向宽度:220~;钟罩水封径向宽度:22Omm;钟罩升起后压力:2.943KPa;中节升起后压力:3.924KPa。
         1998年3月在一次爆炸事故中受损,钟罩、中节变形严重,失圆度超过80~,局部凹陷深度达150mm,面积达4m2(在泄漏处垂直对应的钟罩壁上),导轨也有不同程度的变形。更为严重的是水封在钟罩下降至脱封位置时靠近水槽溢流口处气柜内的气体发生喷涌泄漏,直接威胁安全生产,需进行维修处理。
5000立方米螺旋气柜的第一次检修
        针对螺旋气柜的变形和水封泄漏,在第一次检修中经分析认为是钟罩、中节、立柱变形严重造成。因此把主要的力量放在消除立柱、钟罩、中节的变形上,更换了部分变形严重的立柱,用锤击和倒链拉的方法消除钟罩及中节的变形,调整了钟罩顶部的配重,使钟罩升起、中节升起后的不水平度保持在60mm以内。且为提高钟罩的刚度,在下挂圈内侧焊接用D醉5的钢管制作的高度为500~钢架结构,防止钟罩的再次变形,保证钟罩的圆度。采取以上措施后,作气柜的快速升降试验,在1m/min钟的速度下(设计要求为1.5m/min)泄漏仍有发生,但在以<0.6/min的速度下降时无泄漏。在快速升降时,气柜的导轨对个别导轮的挤压非常厉害,有的甚至脱轨,又对导轮进行了调整,使中节钟罩的偏心度<60~,但仍有卡涩。再做升降试验后,泄漏情况虽有好转但仍未得到彻底解决。
        我们又对水封高度进行了核算,核算后的钟罩水封高度为500~,但钟罩水封实际高度为750~。经分析认为是在中节落地后,由于钟罩水封高度太高、导轨卡涩导致钟罩在负压和自重作用下,突然下降致使水封内的水突然减少,在钟罩下降至脱封位置时,水封内的水得不到及时补充而使水封高度不足,致使水封腔内的气体溢出。为证明此设想,我们又在中节水封顶部开一孔,安装“U”形水位计进行了测量,测得中节下降落地后密封腔内的压力为4.85KPa,在发生泄露后密封腔内的压力下降为3.89KPa。为此根据《钢制低压湿式气柜》(HG20517一92)第5.3.4.6节中的公式对下挂圈溢流孔开孔面的计算,在下挂圈上周向开200mmx50mm孔共24个(如图1所示),开孔后做升降试验,泄漏虽有减轻但不明显。
湿式气柜
5000立方米螺旋气拒的第二次检修
        在第二次检修的过程中,我们仍把注意力放在水封结构尺寸和导轨的卡涩上。我们对钟罩、中节尺寸依据《钢制低压湿式气柜》(HG20517一92)第5.3.4.2节中的公式进行了重新设计和改造(如图2所示),又对导轮外侧凸缘直径增加30mm。改造后,中节与钟罩的塔节间隙由△r=391mm增加为△r=4100mm;钟罩水封径向宽度为270mm。中节水封径向宽度为270mm,制作完后,进行升降试验,当下降速度>1.0m/min时,泄漏仍有发生,但泄漏量明显减少。对导轮配重进行调整之后仍未见效,我们又把溢流堰的高度加高100~,,然后做升降试验,仍在发生泄漏。下降过程中测密封腔内的压力最高为4.586KPa,泄漏发生后密封腔内的压力下降为3.824KPa,看来密封腔压力过高是泄漏发生的主要原因。
        把溢流堰高度在原高度的基础上降低1oomm使密封腔内的压力下降为395mm,之后做升降试验,在快速升降的条件下未发生泄漏。至此,气柜的检修结束。
经验与建议
(l)通过本次检修我们认为该气柜水封的原设计是不成功的,在气柜交工验收时快速升降试验可能未按要求进行,由于该气柜日常运行时都处于缓慢升降状态,致使问题没有暴露出来。因此,在气柜施工和验收过程中要严格按照设计要求进行,千万不能马虎,以免给安全生产带来隐患。
(2)气柜的配重和导轮是否卡涩是影响气柜安全运行的重要因素。在运行的过程中要经常检查,保证水封内的液位高度差<50~,导轮灵活无卡涩,螺旋气柜导轮的凸缘高度要大与导轨凸缘高度2mm~-5mm。
(3)气柜的设计应按照《钢制低压湿式气柜》规范要求进行。该气柜在设计时为使结构紧凑,塔节间隙为391mm。而规范要求为450mm-500mm,致使密封腔间隙过小、密封腔内压力过高导致水封泄漏。
(4)在《钢制低压湿式气柜》(HG20517一92)第5.3.4.5节中未考虑密封腔气体压缩使压力升高对水封高度设计的影响,笔者建议应予以考虑,尤其是在密封腔间隙狭小的情况下。
 
 
 
 
 
 
 
 

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