湿式气柜钟罩顶塌陷故障诊断技术

日期:10-08  点击:560  属于:最新动态

        由于操作不当,某厂一用于存储聚丙烯气体的低压湿式气柜钟罩顶出现不同程度的坍塌、开裂,致使顶部配重块倾斜,砸向钟罩顶,使得变形加剧,同时也使得钟罩壁严重变形、凹陷甚至开裂,变形区域超过1/3,已经不能正常使用。笔者对此事故进行初步分析,建立钟罩塌陷的故障树(FTA),通过对故障树的分析,找出了导致事故的直接原因;对在外压作用下气柜钟罩顶的失稳临界压力进行理论分析计算,得到其理论的临界失稳压力;并利用有限元分析软件ANSYS610对外压作用下的钟罩进行了非线性有限元分析计算。
1 聚丙烯气柜的主要技术参数
        聚丙烯气柜结构见图1。为安全起见,钟罩壁和钟罩顶均取测厚仪所测量的最小壁厚进行计算,具体参数如下:
钟罩壁 14 400mm(内径)x6 690mmx3mm
钟罩顶 17 280mm(内半径)x1 57115mmx4mm
       操作压力 4905Pa(表压)
       操作温度 40度
介  质 聚丙烯气体
材  料 Q235-A
        气柜依靠水的浮力、气柜内的气体压力以及配重块之间的平衡来使钟罩上下浮动,其上升高度取决于钟罩内气体的储存量:当向气柜内注入气体,气体储存量增加时,钟罩开始上升,以增加气体存储空间,直至钟罩上升至最高位置;反之当从气柜中抽气,气体储存量减少时,钟罩则下降。
聚丙烯气柜结构简图
2 故障树分析
        从聚丙烯气柜的工作流程(图2)可以看出,当从气柜中抽气,气体储存量减少时,钟罩则下降;当钟罩下降到最低位置时,应立即关闭抽气泵停止抽气,或打开进气阀。由于本气柜系统未设置低限位置报警装置以及操作工操作失误,在气柜已经处于低限位置时,未关闭抽气泵压缩机,仍然继续抽气,因此导致气柜内形成负压,使气柜钟罩顶首先发生失稳;而顶部倾斜后配重块滑落砸向罩顶,使得罩顶的变形进一步增大,甚至开裂。而钟罩顶的变形使得钟罩壁的受力情况发生变化,进一步导致钟罩壁的扭曲变形。根据以上分析,建立钟罩顶塌陷事故的故障树(图3)。
聚丙烯气柜工艺图
        结构重要度表征基本事件在故障树结构中所占地位造成的影响程度,其计算公式如下:
公式
式中 n--------故障树中基本事件的数目;
          Li---------基本事件i的重要度;
          mi------其他事件的状态不变,当事件i的状态由/不发生0到/发生0时,顶事件也由状态/不发生0变到/发生0的次数。
 
气柜钟罩顶塌陷的故障树
        各基本事件及其重要度见表1。从表1可以看出,事件4/未设置负压保护装置0和事件5/负压保护装置故障0的重要度最大,均为014306;其次为事件1~3,即进气系统的基本事件;事件6~11的重要度系数均较小。由此可见,在该故障树中事件4/未设置负压保护装置0和事件5/负压保护装置故障0对顶事件/钟罩顶塌陷0的影响最大。
        因此,为了有效避免/气柜钟罩顶塌陷0事故的发生,应对该气柜设置负压保护装置,推荐采用压力开关控制系统[3]。该控制系统不以钟罩的位置高低而发出控制信号,而以气柜内与气柜外的压力差作为开关动作的信号。当气柜内压力大于大气压力时,该系统不动作,即抽气泵压缩机
故障树基本事件及重要度
        能够起动和运行;当气柜内压力等于或小于大气压力时,该系统动作,切除抽气泵压缩机控制器的电源,使抽气泵停止工作,以避免气柜被抽瘪。采用该系统可以及时避免负压作用下钟罩顶的外压失稳事故。
3 气柜的结构分析
        本文的理论计算部分仅计算钟罩顶的理论临界失稳压力。通过理论计算分析[4],得到壁厚为4mm时该气柜的临界失稳压力为219kPa。为了进一步了解该气柜钟罩承受外压时的具体变形情
况,采用应力分析软件ANSYS610[5],利用有限元方法来进一步对承受外压的钟罩进行非线性有限元分析。
3.1 建立有限元计算模型
         由于气柜实际结构的轴对称性,有限元计算模型采用图4所示的轴对称模型。
有限元计算模型及受载和约束情况

单元网格划分

3.2 载荷及边界(约束)条件
        对于承受外压的压力容器,其边界条件如图4所示,在对称面上限制法线方向的位移自由度.在ANSYS前处理器中建立其有限元模型,进行网格划分,单元网格划分结果见图5。
3.3 结果及分析
        从有限元分析的结果可以看出,钟罩顶与罩壁结合部位附近的应力、变形均较大(图6、7),这是由于钟罩顶与钟罩壁的结合处存在结构不连续而导致的,因此该部位属于易发生失效的危险区域。
气柜受外压时的应力

气柜受外压产生的变形情况

         由于此问题属于非线性问题,因此本文利用ANSYS的时间历程后处理器POST26,进一步得到计算模型中指定点的分析结果(如变形)与时间的函数关系,对载荷-位移曲线的分析表明[4]:随着载荷的增加,特征部位的位移逐渐增加,当载荷增加到一定程度时,位移增加比较明显,即结构总体的变形加剧,产生失稳屈曲失效,即回归曲线斜率变化比较明显时对应的外压值约在214kPa附近。这表明在该区域,即使外压增加的幅度不大,仍有可能使气柜钟罩产生较大的变形,这一分析结果与理论计算结果亦比较吻合。
4 结论
         4.1 外压作用下的气柜钟罩顶屈曲失稳,是导致气柜塌陷的直接原因;通过对故障树的重要度分析,得到对顶事件/气柜钟罩顶塌陷0影响最大的基本事件为/未设置负压保护装置“和/负压保护装置故障”事件。
         4.2 为了避免气柜钟罩顶塌陷事故的发生,建议对该气柜设置负压保护装置,推荐采用压力开关控制系统将压力传感器与抽气泵压缩机相连接,一旦容器内压力小于大气压力,控制系统自动切断压缩机的电源。
         4.3 对外压作用下气柜钟罩顶的失稳临界压力进行理论分析计算,得到其理论的临界失稳压力为219kPa。利用应力分析软件ANSYS610,对外压作用下的钟罩进行了非线性有限元分析,得到
钟罩在外压下的变形情况以及特征部位单元的载荷-位移曲线,该曲线表征了气柜钟罩在外压作用下的变形情况。
 
 

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