干式气柜已发展成为城市煤气、化工(三聚磷酸钠)、钢铁工业等系统的新的主要设施,改变了原
湿式气柜一统天下的状况。然而,从委托我厂(中华造船厂)
设计项目的情况来看,发展
湿式中小型
气柜,仍有很大潜在需求。为适应这一需求形势,现结合一项
设计实例对小型
湿式气柜的设计改进进行一些探讨。
80年代初,我们开发了干式煤
气柜,为我国城市煤气的发展作出了贡献,在
气柜建造上,进入了一个新的阶段。
干式
气柜与湿式
气柜相比,占地面积小、径高比大、贮气压力大,并且稳定,重量小得多,具有很大的优越性。因此,很快地被广泛应用于全国各大、中城市。
1978年一1993年我厂承造的干式
气柜与湿式
气柜分别为44座和19座,约为7:3,可见市场对干式
气柜需求状况。我厂干式
气柜是在以造船、修船为主体的经营方针指导下发展起来的辅线新产品,它对我厂的生产经营产生了以下影响:
(1)形成了新的辅线新产品结构,取代了原来单一湿式
气柜产品结构。
(2)向市场提供优质中小型湿式
气柜,以满足中小型企业对旧式
气柜技术改造的需要。
(3)干式、湿式
气柜共存,对搞活我厂经营、提高经济效益发挥了充分作用。
现在,拥有旧湿式
气柜的中小型企业进行技术改造的与日俱增,就我厂来说,就已承接过许多单位的技术改造工程,他们属于不同行业,大致有钢铁厂、煤气厂、煤气公司(郊县)、矽钢片厂、焦化厂、化工厂和乡镇公用事业等。
各单位技术改造的目的不同,除了有共同的技术要求之外,主要根据各自的特殊性质、要求、使用(环境)条件等因素来选择
气柜的型号、容量及技术参数等。
对拥有湿式
气柜的中小型工(矿)企业进行技术改造,选择
气柜的容量1000一10000m3居多,而目前,在干式
气柜型号中尚无相应的现‘成型号可供套用。从用途角度来看,由于
气柜的贮存介质各有不同,因而必须在设计上予以专「〕考虑。在这方面湿式
气柜较易达到技术要求。另外,考虑北方气候条件,改进预热防冻装置,开发新型湿式
气柜,可在北方中小型企业中拓展市场。例如1992年太原钢铁厂即兴建了一座10万m3湿式
气柜,在北方,10000m3(含10000m3)以下的
小型湿式气柜也修建了不少。可见,今后对1000一10ooom3湿式
气柜仍将有可观的需求。
1991年g月受南汇化工厂委托,我厂设计、制造、安装单节1200m3湿式
气柜。该
气柜用于贮存生产碳酸氢钱(NH、HCO。)化肥用的气体氨。以往生产的湿式
气柜的性能,远不适应这种
气柜的性能要求,必须重新考虑设计,为此作了如下改变。
1.采用新的化工设计标准
参照1986年颁布实施的化工设计标准《钢制低压湿式
气柜设计技术规定》(CD130A6一86)进行设计、制造、安装以及施工验收。
这项标准比1983年前颁布的有关规范适用范围更广,对化工产品针对性强。
(1)要满足合成氨工业
气柜的特性,必须加大
气柜进出气口的吞吐量,加快
气柜运行升降速度。
(2)要广泛听取合理意见,并按标准选型细则的规定,选好
气柜型号,满足用户的需要。
(3)为提高
气柜的运行安全性,增设大(吞吐)容量的安全装置。
(4)要克服以往建造的600m3无外导架直升湿式
气柜存在的间题:水封性能差;钟罩壁板腐蚀,造成严重泄漏;
气柜运行倾斜严重;紧急放散管释放容量太小;以及仅考虑适用于某一种介质,而不能转换他种介质使用的情况。
3.改进设计的九个方面
(1)对
气柜介质作转产可换性的问题作了专门的考虑。山于新型
气柜具有升降速度快、压力大、介质吞吐量大等特点,改进设置了
气柜兼用吹扫管路,使新型
气柜具备了可置换介质的功能。还在必要的部位设置了清洗人孔,介质更换,柜体及所有附属构件和管路必须予以清扫。对湿式
气柜的清扫各厂采用的方法各有不同。另外,介质作转产更换,还必须对
气柜的工作压力、管路介质释放流量、
气柜升降速度等作相应的调整和控制。
(2)
气柜的选型及技术数据的计算,不同于以往的方法。新
气柜是从精确计算的技术参数的数列中,择优选取了径高比(水槽直径与柜体总高度之比)D:H。经过论证,确定取1.04的径高比,这一比值完全满足基础许可容纳的面积限制和
气柜的有效容积(lO22m,)要求。这是
气柜设计的先决条件。
(3)为了提高
气柜刚性与强度,从安全可靠性出发,选择了湿式螺旋升降式
气柜。它具有节省钢材用量,精度高的特点。
(4)新
气柜的板材、型材采用了预处理工艺,选用了防锈作用好的底漆。结合当地的腐蚀
气柜的有害气体的状况,按工件的工序及
气柜构件(水中、日晒构件)的部位,采用抗化学腐蚀,耐水性,粘着力强的环氧沥青厚浆漆(按组分配套)。此外,从工艺上保证涂料道数和严格控制涂料膜厚。钟翠下方浸在水中的19t配重块(生铁)涂上沥青,以防止对钟罩壁板的腐蚀,延长
气柜的使用寿命。
(5)设置性能优异的安全紧急放散管。经过改进,新
气柜的安全紧急放散管提高了确保
气柜运行安全的可靠性能‘安全紧急放散管由于采用了新结构(见图1)和放大了管子通径(200nl:二)而增加了泄放量。6支安全紧急放散管精确地均匀布置,使小型
气柜(钟罩)能平稳地沿螺旋线轨迹水平地迅速下降,改变了以往放散竹:紧急放泄不佳的状况。当
气柜超压,危及
气柜运行安全时,安装在钟罩构件上的6支安全紧急放散管与钟罩同步加速升至高限位的临界线。当安装定位在同一标高的6支安全紧急放散管下端泄气口离开水而时,儿乎在同一瞬间,6支紧急放散管灵敏地、安全可靠地向柜外泄放介质气体,使柜体迅速下降,压力恢复正常,使
气柜转危为安。放心的
气柜运行安全装置,确了
气柜运行的安全。
(6)能兼用于化工系统的
气柜是较少见的。这种新型
气柜既适应市场经济的需要,又可作转产改贮他种气体,可广泛适用于中小型企业(南、北方),是一种甚为适用的经济型
气柜。
(7)对单节
气柜水封结构作了改进,提高了密封性。新设计中采用了内外双重水密封结构(见图2),结构加强后,又能在柜体(钟罩)下方设置安放配重块的支架,改变了以往单节
气柜常常冒气,密封不佳的状况,大大提高了
气柜密封性。
(8)经计算,
气柜达到设计工作压力4000Pa,须配设重为28.st的重块(生铁)。考虑到
单节钟罩的稳性和抗风性,不宜将28.st重块全部配置于钟罩顶板重块支架上。为此,分设“柜顶板上方配重”和“钟罩下方支架配重”。为避免因配重引起钟罩倾斜,将占钟罩总重量近1/2的重块配置得当,至关重要。所以选择了按1,2比例分配安置重块重量,即“柜顶板上方配重”为9.st,“钟罩下方支架配重”为19t,并采用平衡配重方法,配置均衡,使
气柜运行平稳,压力稳定,
气柜不出现倾斜,无泄漏现象。
(9)大直径安全帽罩装置。
气柜出气口管的通径由150mm增大至800mm,则水封安全帽罩装置结构其直径也必须相应放大,新设计的
气柜安全帽罩直径由原来的600mm增大到1200一1800mm。设计时,对一些技术问题作了探索,认为安全帽罩装置的设计应遵守以下原则。¹帽罩结构紧凑,不影响柜体的有效容积;º选择安全帽罩的安置部位,应满足总体刚性和强度;»安全帽罩自运行安全,并确保
气柜运行安全。按此要求设计的安全帽罩,符合
气柜性能和水封安全帽罩工作原理,结构合理,性能可靠。所设计的大直径水封安全帽装置见图3。
在生产过程中,配置车间出现应急故障,
气柜介质气体仍大量向出气口管泄放,进气口管失控,气源停止供气,柜体迅速下降,贮气量降.低到额定极限值,这时手控或电动阀自动打开,让外界空气应急流入柜体补偿,使
气柜避免了被抽真空现象。
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